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马屹:扎根现场玩转模拟 以执着深耕绘就芳烃创新“新画卷”

   时间:2026-01-12 02:41:52 来源:快讯编辑:快讯 IP:北京 发表评论无障碍通道
 

北京燕山石油化工有限公司烯烃厂内,一个以创新为名的技术工作室正成为企业发展的新引擎。马屹创新工作室自成立以来,便肩负起芳烃全链条技术攻关与青年人才培养的双重使命。在领军人马屹的带领下,团队通过13项技术创新举措,在短短一年内创造了1800万元的经济效益,为传统化工生产注入了强劲的创新动能。

在同事眼中,马屹是兼具"泥土味"与"科技感"的复合型人才。他坚持每天提前一小时到达装置现场,从关键设备到重要管线,用沾满油污的工作服和浸透汗水的安全帽记录着深耕现场的足迹。这种"脚踩泥土"的务实作风,与他熟练运用ASPEN稳态流程模拟软件的"数字思维"形成鲜明对比。当重整装置拔头油质量出现波动时,正是这种虚实结合的工作方式,让他在闲置设备库中发现了一台参数匹配的旧脱丁烷塔,为解决生产危机找到突破口。

面对设备改造的紧迫工期,马屹展现出惊人的技术转化能力。他创新性地将停用氢气干燥器改造为脱硫反应器,从设备清理到管线改配全程把关。这项改造不仅使脱丁烷塔61小时内完成参数调整,更创造每月26.9万元的稳定收益。团队成员评价道:"马工的模拟系统就像X光机,能穿透复杂工况直击问题核心。"这种将数字模拟与现场实践深度融合的能力,成为破解技术难题的关键利器。

在价值挖掘领域,马屹展现出独特的"技术嗅觉"。针对长期被低价处理的碳六抽余油,他通过模拟分离效率曲线研发出己烷分离技术,配合"焊死部分浮阀"的工艺创新,将物料损失率从8.99%降至2.94%,每月新增效益14.23万元。这项正在申报专利的技术突破,源于他对模拟数据中0.01%级波动的敏锐捕捉,以及在40℃高温下连续72小时跟踪试验数据的执着。

降本增效的战场同样见证着马屹的精细化管理智慧。他通过优化甲苯抽提装置的分离参数,成功停运一套高耗能系统,单月节省蒸汽和水电费用409万元。在制苯装置改造中,从氮气消耗到循环水利用的23项细节优化,累计创造单月85万元的成本节约。这些成果背后,是超过2000组模拟数据的测算分析和30余次现场工况验证。

在资源循环利用领域,马屹践行着"零废弃"理念。修复闲置压缩机节省采购费用101.8万元,利旧催化剂创造价值680万元,就连装置放空的乏汽也被引入供暖系统,每月降低能耗成本38万元。这些创新实践形成可复制的技术模板,正在全厂范围内推广应用。中控室里彻夜不灭的屏幕光,装置区此起彼伏的讨论声,见证着这位技术领军者将创新基因融入生产血脉的持续努力。

 
 
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