近期,我国在重型燃气轮机技术的自主研发上取得了历史性的进展。一项由多家国内企业联合开展的项目,成功研制出具有自主知识产权的9FA型燃机透平第一级动叶片,并实现了连续72小时加24小时的高负荷稳定运行。
该动叶片在南京某燃机电厂的2号机组上,截至5月4日,已累计运行超过200小时,刷新了国内自主研发F级重型燃机透平一级动叶的运行时间记录。这一成就不仅展示了我国在高端装备制造领域的实力,也为后续的技术突破奠定了坚实基础。
项目负责人透露,为了攻克这一技术难关,科研团队历经多年努力,从叶片的设计、精密制造到严格检测,每一个环节都进行了深入的技术研发。他们不仅掌握了关键核心技术,还实现了小批量的稳定生产,为后续的产业化应用打下了良好基础。
今年3月,这批动叶片顺利完成了在南京燃机电厂的现场安装与调试工作。在权威机构的严格技术评审和产品鉴定后,其性能表现得到了高度认可。这一成果标志着我国在现役F级重型燃机高温核心部件的国产化道路上迈出了重要一步。
从叶片的初步设计到精密铸造、特种加工,再到质量控制、测试验证,以及燃机的拆解、安装调试,我国已经形成了完整的技术体系和产业链条。这不仅为整机全面国产化提供了有力支撑,也预示着我国在重型燃气轮机领域将拥有更多自主知识产权的核心技术。