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中冶京诚“金点子”活动:激发创新活力,推动生产效率大幅提升

   时间:2025-07-08 00:55:29 来源:ITBEAR编辑:快讯团队 IP:北京 发表评论无障碍通道

在中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司的生产线上,一股创新浪潮正悄然兴起。今年以来,公司广泛征集员工智慧,通过“金点子”活动,深入挖掘技术与管理的潜力,一系列基层智慧结晶得以实施,为中冶京诚的高质量发展之路铺设了坚实的基石。

其中,U肋产线的优化改造尤为引人注目。作为今年的重点项目,U肋生产原本面临效率低下的问题。中冶京诚总经理鲁春平亲自深入生产一线,细致调研,针对生产瓶颈,主导制定了五项关键优化举措。这些措施实施后,成效显著:单块钢板的生产流程时间大幅缩短了50多分钟,单机日产量从原先的25至30吨跃升至45至50吨,设备的使用效率和安全性均实现了质的飞跃。

设备调整方面,公司成功突破了产能瓶颈。以往,U肋的下料依赖氧气切割,速度仅为2.3米/分钟,单板切割耗时长达40分钟。通过引进空气切割工艺并优化切割路径,切割速度飙升至14米/分钟,单板切割时间骤减至7分钟,效率提升了近六倍,彻底打通了生产线的首个关键环节。未来,公司还将继续探索切割排版及钢材采购尺寸的优化,预计钢材利用率将进一步提升2%至5%。

在钢板吊运环节,一个小工具的应用解决了安全与效率的双重难题。原先,该环节需三台板门吊配合三个电磁吸盘作业,不仅协调难度大、卸板效率低,还存在钢板坠落的风险。采纳“采用1吨板夹作业”的建议后,单人单机即可稳定操作,即使在受力不均的情况下也能确保安全,工序耗时减少了10分钟,实现了安全与效率的双赢。

针对散板处理导致的机床频繁启停问题,员工创新性地提出了“先集中打捆,后统一破碎”的策略。边角料被统一收集,利用高效的鳄鱼剪进行破碎,显著减少了机床的等待时间,提升了设备的开动率,为每块钢板的处理节省了宝贵的时间。

在生产计划环节,任务单的优化同样带来了显著的变化。过去,任务单严格按照钢板号一一对应切割任务,翻板查找既耗时又费力。优化后,任务单按照材质和尺寸进行分类,允许长宽在±15mm范围内灵活适配。这一调整大大降低了翻板率,加快了任务派发与机床的响应速度。

空间布局的优化也为生产效率的提升贡献了一份力量。原先,不合理的物料布局导致天车频繁进行无效移动。通过重新规划,将备料垛位与机床切割位平行布置,天车的无效搬运时间大幅减少,物流效率得到了显著改善。

从切割设备的调整到吊具的革新,从废料管理的创新到任务单逻辑的重构,每一个源自基层的智慧火花都精准地击中了生产流程中的痛点。这些“金点子”不仅带来了生产效率的显著提升,更展现了中冶京诚“全员参与、持续改进”的强劲动力。

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